經過兩個多月的停車檢修,10月5日23時,大化集團碳化工公司甲醇裝置再次投煤成功。
為確保甲醇裝置再次投煤工作順利進行,在停車檢修過程中,大化集團碳化工公司組織技術力量,針對上次開車暴露出的設計缺陷、制造質量及設備安裝問題,從設備、工藝兩個方面入手,先后對解析氣壓縮機、磨煤機的旋轉分離器、循環氣壓縮機等多臺大型設備進行整修和工藝缺陷整改,共完成機泵換型改造以及配套大中小修近200項。
此次開車與上次相比,最大的進步是解析氣壓縮機順利并入生產序列。作為甲醇裝置的重要設備,解析氣壓縮機主要負責為輸煤系統補充提供合格的二氧化碳。上次開車前,解析氣壓縮機進行單機試車時,并沒有發現什么問題。但在開車過程中,該設備卻始終不能并入生產,從而無法完成氮氣輸煤與二氧化碳輸煤的切換,輸煤系統只好繼續采用氮氣作為輸送氣。采用氮氣輸煤后,在甲醇洗工序無法脫除,氮氣繼續隨工藝氣進入合成系統,導致合成回路氮氣積累,循環氣量大,透平做功多,蒸汽消耗大,同時,由于合成回路惰氣多,合成的粗甲醇中雜醇含量高,又會增加精餾工序的負擔,進而影響甲醇的質量。為解決這一難題,在計劃停車檢修期間,碳化工公司組織設計院、設備制造廠家等有關單位召開專題會,認真分析原因,現場查找缺陷,發現是解析氣壓縮機管道配置偏離、單向閥設計位置錯誤。經更改管道位置、修改單向閥位置后,解析氣壓縮機順利并入生產序列,不僅大大降低了消耗,也有效提高了合成氣含量。
國慶長假期間,碳化工公司上下僅在10月1日這天休息,從10月2日開始,該公司員工就全力投入到開車前準備工作中。10月5日23時,甲醇裝置投煤成功;6日18時48分,產出粗甲醇。至8日下午,已累計生產粗甲醇500余噸,當日20時,精餾系統啟動,并于10日產出合格精甲醇500余噸。截至10月12日,甲醇裝置已產出粗甲醇1500余噸。
來源:大化集團公司
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