綜合媒體報道,近日,隨著一系焦爐煤氣脫硫系統通過環保驗收,攀鋼本部焦爐煤氣實現了全部脫硫處理,預計年減少二氧化硫排放量4310噸。
據介紹,攀鋼釩公司煤化工廠現有6座焦爐,滿負荷生產時,焦爐煤氣發生量約為20萬立方米/小時。該廠焦爐煤氣脫硫分兩系處理,原二系煤氣凈化系統建于上世紀90年代,一系煤氣凈化系統2010年以前未進行脫硫。為解決一系煤氣凈化系統無脫硫工藝的問題,2010年5月,攀鋼投資8200萬元新建了一套脫硫及配套的硫酸生產裝置,脫硫設計焦爐煤氣處理量為12萬立方米/小時。該裝置運用的真空碳酸鉀脫硫工藝具有去除焦爐煤氣中硫化氫、氰化氫等雜質的功能,運行效率的高低直接影響著煤氣質量及二氧化硫的排放量。針對系統投運后存在的管道堵塞、運行周期短、脫硫效率低、硫酸產量低等問題,該廠進行了一系列技術改造,使該系統煤氣處理能力由設計的12萬立方米/小時提高至14萬立方米/小時,穩定運行周期提高至60天,出口煤氣硫化氫含量達到300毫克/立方米,達到行業要求。硫酸產量提高至20噸/天,實現了外購硫酸“零”的目標。
近年來,煤化工作為攀鋼具有較大影響和較強競爭力的非鋼產業,實現了較好較快發展。化產銷售收入從2009年的4.1億元增加到2011年的6.2億元,每年增收1億元,為公司的發展做出了突出貢獻。2012年,為實現生產焦炭340萬噸、化產銷售收入7.9億元目標,該廠認真學習《中國鋼鐵工業及攀鋼的改革發展》一文,落實應對特殊困難時期的超常規措施,堅持發展生產與深化改革“兩條腿”走路,狠抓穩焦保供工作,加強來煤管理,強化各焦爐生產操作管控和爐溫管控,為煉鐵工序提供優質焦炭;與全國同行業先進企業對標,做好配煤結構優化工作,最大限度降低綜合成本;全面推進以作業長制為中心的“五制配套”管理模式,深化三項制度改革;做好西昌鋼釩焦油、粗苯加工,搞好精蒽、咔唑、蒽醌等產品開發研究,力爭在煤化工產品領域形成新的經濟增長點,推動攀鋼非鋼產業發展。
據悉,今年以來,煤化工廠堅持焦炭和化工副產品產能最大化,依靠規模效益有效降低成本。1至4月份,該廠共生產焦炭114.3萬噸,比去年同期增長1.57萬噸;化產銷售收入2.72億元,比去年同期增長0.87億元;干熄焦率為95.62%,比去年同期提高11.79%。
來源:鋼聯資訊