面對煤炭價格連續大幅上揚、重點合同煤逐步與市場煤價格并軌,煤質下滑,運雜費不斷上升,政策性虧損等不利因素,如何實現燃料成本和質量控制,做到“花錢買熱值”,成為淮北發電廠“減虧攻堅”的重要課題。
近年來,淮北發電廠按照“加強管理、降低能耗、提高效益、保持穩定,全面推進科學發展”工作思路,以煤泥摻燒為突破口,在強抓煤泥供應、入廠卸車、指標化驗、摻配原則、晾曬、燃燒調整等環節的同時,大力開展燃料效能監察,實施陽光操作,加強燃料驗收管理,嚴把自籌煤質量驗收關,有效地維護了企業的合法權益。同時,該廠還進一步強化隊伍建設,加強技術攻關,從而使企業的安全生產得到了保證。
按章辦事,制度管人,效能監察嚴細實
按照分公司關于組織開展燃料管理專項效能監察的要求,淮北發電廠對燃料管理進行了選題立項,完善了《大唐淮北發電廠燃料管理績效考核辦法》,制定了《大唐淮北發電廠燃料管理效能監察實施方案》,強化制度建設、促進規范管理,逐步形成按章辦事、靠制度管人的效能監察機制。
——過程控制嚴把關,質價相符不跑偏。一是組織駐礦煤質監督。當礦上有裝車業務時,廠部安排專車將駐礦員及時送達監督現場,詳細記錄裝車的倉號與車號、過衡數量和煤質異常情況,及時將車號與過衡數量記錄送回燃管部。駐礦人員還對礦方取樣制樣全過程進行監督,及時將煤樣送回廠煤檢中心以供生產參考、對比。持續的駐礦工作為控制廠礦熱值差降低煤損指標打下了良好的基礎,有力地維護了企業合法利益。二是嚴把入廠煤檢斤檢質關,做到來煤每車必驗,每節必檢,燃煤檢斤、檢質率達100%。推行《煤樣采制簽證單》制度,凡沒有加蓋采樣認證和煤質監督章的車輛,空車不予過磅,同時也不準出廠門,做到空車車車過磅,有效杜絕了漏采,逃采等現象,遏制了不法商販的摻假、注水等行為。三是組織全廠職工代表和黨員干部參與煤質監督工作。為牢牢把住燃煤入口關,真實反映來煤質量,減少經濟流失,該廠組織黨員干部和職工代表深入采制現場,對入廠煤采樣、制樣實行全過程監督。2011年共組織263次現場煤質監督,1000多人次參與了煤質監督工作。
——廠礦互檢共采樣,有效降低熱值差。該廠制定了《降低礦廠熱值差行動計劃》,成立了專項工作小組,明確責任和獎懲兌現,按照集團公司項目化和五確認一兌現的方法,采取走出去、請進來的辦法增加與礦方聯合取樣的頻率,加強和礦方協調與溝通,將煤質驗收的關口前移,到礦方裝車點或在本廠卸煤線進行廠礦共同采樣,結果與結算值和驗收值進行比較分析,實實在在把廠礦熱值差降下來,有理有據維護本廠的經濟利益。
去年全年共進行廠礦聯合采樣30多次,完成廠礦熱值差430千焦/千克,比2010降低了50千焦/千克。
——科學管理細盤點,賬實相符靠嚴管。加強煤場管理,做到不同的煤種堆放不同的煤場,并及時壓實整形,合理安排燃煤翻燒和混配,降低熱損,減小煤耗。同時認真做好煤場盤煤工作。由廠計劃部牽頭,監察審計部、財務部、燃料管理部、煤質檢驗中心和燃運分場等部門共同參加,每月對煤場進行兩次盤點工作,由于煤炭籌集得力,入廠和入爐監督把關嚴格、計量準確,煤場管理工作到位,該廠煤場總體盤點狀況良好。今年3月31日上午,按照集團公司要求,安徽分公司檢查組對該廠煤場進行了典型性盤點工作,通過對煤場準確測量和賬面比對,對該廠煤炭管理賬實相符、管理到位給予了較高評價。
——多措并舉抓廉政,陽光、規范樹新風。為“樹立陽光理念,促進規范運作”,多年來,該廠從源頭抓起,堅持“公對公”,多進大礦煤,不進或少進地銷煤;多進濕煤泥,少進干煤泥,從營銷環節上堵塞漏洞。同時注重廉潔教育,通過廠領導上廉政黨課、組織開展了燃料系統“樹立陽光理念,促進規范運作”大討論、開設“廉潔會客廳”、舉行“預防職務犯罪專題教育”、圍繞企業燃料管理工作中存在的差距、面臨的困難以及在燃料管理的體制、機制、方法、手段等方面有哪些改進建議、意見進行深入探討和交流。開展“四講一落實”等主題活動,對燃料管理關鍵崗位人員進行廉潔從業教育、業務培訓和考試等,進一步提高了燃料管理人員的廉潔自律意識和自律能力。
系統充電,內強素質,隊伍建設不懈怠
打鐵還需自身硬。為提升采制化人員技能水平,該廠不斷創新職工培訓方式,通過外送人員參加貫標、取證、不定期舉辦各種類型的培訓班和各種形式的采制化技能競賽,為采制化人員提供系統專業知識“充電”的機會。良好的培訓機制,造就了優秀人才。燃檢中心女職工王宇浩三次參加大唐集團公司“采制化技能大賽”,分別取得采制個人第一、第四和第二名;三次被集團公司授予“技術能手”稱號的;崔勇和王坤第一次參加集團公司“采制化技能大賽”比賽就分別取得采制第十名和化驗第十七名的,為安徽分公司取得2010年集團公司采制化技能競賽團體第一名立下了汗馬功勞。在他們的帶動下,全體采制化人員學業務、比技術的積極性空前高漲。
加強攻關,總結經驗,提升管理再突破
2009年初,淮北發電廠把“探索加大煤泥摻燒量,提高企業效益”作為減虧的重大課題,并通過一年來的探索,摻燒技術取得實質性突破,全年共摻燒煤泥10萬噸,使標煤單價降低17.26元/噸,節約燃料成本1000多萬元,并在集團公司配煤摻燒工作會議上作了經驗交流發言,得到會議的充分肯定。
2010年以來,為進一步提升扭虧增盈力度,該廠組織力量深入開展摻燒煤泥的技術攻關,尋求煤泥摻配的優化方案和最佳比例,重新修訂出臺了《大唐淮北發電廠摻燒煤泥管理辦法》,明確了由發電部統一指揮協調、值長統一調度,本著“保證安全,盡量多摻”的原則,發現問題及時協調解決。
經過不斷嘗試和探索,煤泥摻燒技術逐步趨于成熟,摻配比例從1:1提高到1.5:1,2011年全年摻燒煤泥和低質煤炭31萬噸,摻配比例達到41%,入爐最大摻配率達到70%,節約資金800余萬元,完成入廠入爐熱值差180千焦/千克,同比降低320千焦/千克;完成供電煤耗比2010年降低了5克/千瓦時;廠用電率比2010年降低了0.97個百分點,各項指標居集團公司同類機組前列。
今年第一季度,該廠加大濕煤泥采購、晾曬力度,每月采購煤泥2萬噸,日晾曬濕煤泥最高達1500噸。目前,該廠3個儲煤場庫存的煤泥已達10萬噸,保證了摻燒“口糧”需求。同時,進一步強化燃料精細化管理,加大煤泥摻燒比例,最高摻燒比例達66%,累計摻燒煤泥6萬余噸,降低燃料成本近700萬元,為“管理提升年”“一保一降”工作開好局、起好步奠定了基礎。
來源:中國電力新聞網