同花順iFinD數據顯示,截至7月12日,滬深兩市共有24家公司發布半年業績預報,17家公司業績預虧或預減,占比超過70%
對于電力企業來說,煤價下跌帶來的利好作用是顯而易見的。然而,從滬深兩市已經發布業績預告的24家電力行業公司來看,超過7成的公司仍是虧損,主要原因仍集中在煤價上漲這個問題上。
然而,今年以來,環渤海5500大卡動力煤綜合平均價格報收從年初的797元/噸已經跌到了652元/噸,跌幅接近20%。
煤價上漲時,電企普遍虧損。煤價下跌時,電企為何同樣虧損?
超7成電企業績預虧預減
同花順iFinD數據顯示,截至7月12日,根據證監會電力行業劃分標準,滬深兩市共有24家上市公司發布半年度業績預報,其中有17家公司業績預虧或預減,占比超過70%。
據此看來,電價的上調、上半年煤價的下跌并沒有使得電力企業徹底擺脫虧損的泥沼。然而,讓人頗為不解的是,多家公司在表明虧損原因時,仍把矛頭指向了煤價的上漲。
大連熱電指出,預計公司2012年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤將出現虧損,虧損的主要原因則是“報告期內煤炭價格上漲,導致燃料費成本同比上升”。
同樣的表述也出現在華電能源的預虧公告中,公司稱受宏觀經濟影響,燃煤價格持續上漲,以及煤電、煤熱價格聯動不到位,公司機組利用小時持續偏低,預測2012年半年度報告歸屬于上市公司股東的凈利潤仍將延續一季度的虧損。
此外,雖然*ST能山虧損額同比出現了小幅降低,但仍難轉變虧損的命運,上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損額為5000萬元—9000萬元。如出一轍,公司把虧損的主要原因歸結為“煤炭價格繼續高位運行,致使公司發電業務虧損”。
除上述虧損電企把虧損矛頭直指煤價上漲外,記者發現,與去年同期相比,已經發布預虧的電企虧損金額反而有增無減。去年在煤價大漲的背景下,電企普遍虧損,今年煤價出現了明顯回調,電企反而虧損嚴重了,著實讓人不解。
深南電A預計上半年仍虧損,歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損為10,000萬元至12,000萬元。然而,2012年一季度公司實現凈利潤為-6840.12萬元,2011年上半年為-8485.59萬元,由此可以看出,雖然煤價下降了,但公司虧損卻絲毫未減。
至于虧損原因,仍是老生常談。公司指出,“本期業績虧損的主要原因是燃料價格持續高位,發電成本與電價嚴重倒掛,同時發電量下降,財務費用增加導致”。
煤價跌電企仍多半虧損
眾所周知,煤價上半年整體處于下跌走勢,開年到現在,7個月有余,國內煤價跌幅接近20%。
據海運煤炭網數據顯示,2012年第一報告周期,即2011年12月28日到2012年1月4日,本期環渤海5500大卡動力煤綜合平均價格報收797元/噸,并且已經是連續第9周下跌。最新一期,即2012年7月4日至7月10日,該價格報收652元/噸,比前一報告周期下降了24元/噸。
其中,最新一期,秦皇島港發熱量5500大卡市場動力煤成交價格報收645-655元/噸,曹妃甸港報收630-640元/噸,國投京唐港報收640-650元/噸,京唐港報收640-650元/噸。
猶記得,發改委去年限定的800元/噸煤價上限,彼時,煤價已經低于這個限定值150元左右了。煤價難改下跌趨勢,對于電力企業來說,本應是好事,燃料成本下降了,企業業績自然可以得到提升。然而,事實是,很多企業仍難改虧損的現狀,甚至更嚴重。這其中,到底是怎樣的原因?
“每家企業情況不一樣,尤其是內地企業,多數電企合同煤占比還是比較大的,市場煤價格的變動實際上給這些企業帶來的影響很小。本來合同煤價就遠遠低于市場煤價,市場煤現在的價格還遠遠不到合同煤的價格。”大同證券研究所煤炭研究員于宏對記者表示,市場煤價格下跌,最受益的應該是沿海的電廠,沿海電廠會用到港口的煤炭和進口煤炭。
然而,記者從桂冠電力的半年業績預報中,卻仍是沒有看到盈利的跡象。公司指出,預測2012年半年度首虧,除了來水情況不好之外,廣西1-5月發電用煤價格仍居高位,也使得公司火力發電經營虧損。
電企公告相互“打架”?
在已經發布業績預報的24家公司中,有的仍繼續喊著煤價上漲給公司帶來了壓力導致虧損,有的則表示煤價的下跌使得公司實現了盈利。看來,同樣是煤價的變動,卻給不同的電力企業帶來了截然相反的命運。
上海電力表示,預計公司2012年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤將同比增長超50%。同時指出,利用市場煤炭價格下降的有利時機,公司采取各項措施嚴控煤炭成本,燃料成本同比下降。
受益于煤價下跌的同時,2011年12月,公司所屬燃煤發電機組上網電價有所上調,公司燃煤電廠邊際收益同比上升。參股公司同樣是受電價上調、煤炭成本下降等因素影響,實現利潤增加。
同樣實現營業收入增加的公司中,長源電力也在其中。公司指出,“主要原因系從去年下半年開始實施了電價上調”。
與多家電企紛紛把虧損原因集中在煤價上漲不同,上述企業正是從上半年煤價下跌中實現了營收的增長。事實是,煤價確實出現了較大幅度的下跌,但是對于電企來說,影響卻各有千秋。
“已經注意到了這個問題,每個企業情況都不同,需要分別對待。”于宏表示。
多地用電負荷創新高持續高溫或燒盡電廠存煤
進入下半年以來,主要流域即將結束汛期,加之7月初出現了全國性的高溫天氣,水電減發、火電大發的趨勢日漸明顯。據了解,進入七月以來,華北、華中、華東和華南等省市都出現了高溫天氣,用電負荷和發電量均屢創新高,有的省市甚至突破了歷史最高紀錄。
受今年整體經濟形勢影響,今年工業用電負荷呈緩慢上升趨勢,但空調用電負荷增長卻非常明顯。而華東全網用電負荷的歷史新高也出現在7月10日,達18208萬千瓦。華中四省,湖北、湖南、河南和江西也在上周出現持續高溫天氣,全網突破了今年日均用電量高峰2.24億千瓦時,但由于存煤來水較好,全區域未現拉閘限電情況。
國際煤價連漲3周國內煤市或將走出慘跌困局
國際煤價近期連續三周上漲,雖然累計幅度僅在5美元左右,但較之連跌十周的國內煤價,國內外煤炭價差呈現出縮減趨勢。業內人士分析,稱沿海港口市場景氣程度略有上升,煤市或逐漸走出慘跌局面,三季度有望企穩盤整。
卓創煤炭分析師劉珊珊表示,國際煤價上漲、國內煤價持續下跌,國內外價差逐步縮小,進口價格優勢變得不再明顯。之前國際煤價低,平抑國內煤價,現在國際煤價略有上漲,減少對國內煤價的下行壓力,利于國內煤價企穩。
受近期沿海地區天氣轉熱影響,空調負荷增加,電廠日耗快速增加。據介紹,7月4日以后,沿海電廠日耗普遍提高,六大沿海電廠日耗合計超過60萬噸。截止目前,沿海六大電廠存煤合計為1536萬噸,日耗合計為63.81萬噸,存煤可用天數降至24天。
來源:證券日報