當有的企業還在為排放“廢氣、廢渣、廢水”苦惱時,錦港集團已通過充分利用“三廢”,讓噸氨煤耗從原來的1.5噸降為1噸,每年節約標煤8萬噸。截至目前,錦港集團已從“三廢”中“挖”煤30萬噸。
錦港集團每年需要近50萬噸煤。隨著煤炭價格的一路上揚,企業的生產成本也成倍增加。為此,錦港集團決定從充分利用“三廢”入手,節約能耗,緩解成本上漲給企業帶來的壓力。據了解,錦港集團在合成氨的生產過程中,為控制甲烷含量,要適當排放尾氣。同時,在合成氨氣的過程中,需要通過向煤氣爐吹風提高爐溫。以往,尾氣和吹風氣都是直接排向空中的,不僅污染了大氣,而且損失了尾氣和吹風氣中所含的氫氣、氨氣和一氧化碳。上世紀80年代,錦港集團開始嘗試回收尾氣和吹風氣,但因各種原因沒有成功。2001年,該集團在總結經驗教訓的基礎上,繼續實驗,終于取得成功,投資220多萬元增添設備將尾氣洗滌成稀氨水回收氨,將氫氣進行高純度提取;投資450萬元回收吹風氣。通過有效利用尾氣和吹風氣,錦港集團每年可產生經濟效益500萬至600萬元。
煤渣是錦港集團排放數量最大的廢物。據介紹,煤經過一次燃燒后產生的煤渣仍含有較高的碳成分。為降低煤渣的含碳量,錦港集團于前年和去年共投資3500萬元,購進流化床鍋爐。利用流化床鍋爐,該集團可把煤渣進行二次燃燒,使煤渣的殘碳率降為1%左右,再把二次燃燒的煤渣賣給水泥廠和磚瓦廠用作原料。通過充分利用煤渣,錦港集團每年可產生經濟效益1800萬元。
除了煤、電外,錦港集團用水量也相當大。盡管該集團地處青陽港,有豐富的水資源,但是用水量過大會導致大量的熱能通過水的排泄浪費掉。因此,錦港集團從1997年開始,陸續投資1080萬元,建成了6套水循環系統,重復利用水。該集團負責人告訴記者,目前,公司每小時需要生產用水5800噸,其中4800噸水可通過6套水循環系統重復使用,重復利用率達82.7%。生產用水重復利用不僅節約了水資源,而且還能減少熱能的散失,降低了煤的用量。
據了解,錦港集團每年可生產合成氨16萬噸,因此,集團每年通過利用“三廢”可節約標煤8萬噸。為進一步降低噸氨煤耗,該集團計劃于明年再增添回收爐和一套水循環系統,最大限度地利用“三廢”。
信息來源:新華網
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