河南義馬煤業集團義安礦業公司設計年生產能力120萬噸,于2009年6月建成投產,是煤與瓦斯突出礦井。然而,就是這樣一座“雙突”煤礦,不僅實現了當年投產當年達產,還多次創造“雙突”礦井掘進進尺記錄,并建成了國家級瓦斯治理示范礦井。
近日,義安礦業公司總經理楊云峰在接受記者采訪時道出了他的“防突”心經:“構建保、壓、沖、注、抽(保護層開采、水力壓裂、底板巖巷水力沖孔、煤層注水、本煤層網格抽放及煤巷條帶抽放)的全方位區域瓦斯治理體系是義安平安的根本保證。”
新理念+新技術
完善防突措施
義安礦業公司始終把防突工作作為安全管理的重中之重,按照防突服務生產、生產服從防突的工作思路,提出了“瓦斯超限就是事故”和打造無塵化礦井的理念。
楊云峰說,在瓦斯治理工作中,義安礦業公司采用了許多新工藝。先進的“Y”形通風,不僅徹底解決了工作面溫度高、回風巷煤塵大、上隅角瓦斯治理難等問題,還使逃生通道由1條增至2條。瓦斯抽采鉆孔采用聚氨酯配合水泥砂漿進行封孔,自制了正壓封孔效果監測裝置、測壓三通管裝置、水力沖孔防噴裝置,同時推行沿空留巷,減少了巷道施工,實現不掘突出頭,提前進行工作面消突打鉆,使回采工作面提前近2年完成了瓦斯預抽消突工作。巷道掘進采用“36U型鋼棚﹢錨網索”聯合支護,提高初始支撐力,加大了支護強度,減少了由于地應力升高而造成“雙突”的可能性。
通過實施網格抽放,單孔抽放濃度由0.9%提高到18%。自2008年以來,該公司已施工9條預抽巷,每年施工網格鉆孔37萬米。針對松軟圍巖條件下的巷道壓力大、支架變形嚴重等問題,該公司在專題研究后,采用卸壓和讓壓技術,讓打卸壓孔和掘進同步進行,取得了讓壓掘進、卸壓維護的積極成果,有效解決了巷道頂壓大、幫部鼓包、支架變形快、巷道維護難度大等實際問題。僅FD003一個工作面就打松幫卸壓孔累計4.4萬米,每月施工深注水孔、淺注水孔599個,鉆孔總深度8661米,注水量7918立方米。松幫卸壓和煤層注水使巷道質量標準化工作邁上了新臺階。
標準化+執行力
確保落實到位
楊云峰說:“只有理念和新技術是遠遠不夠的,還要靠標準化和執行力來確保各項工作落實到位。”
為根治瓦斯災害,義安礦業公司創造性地提出了打鉆治理標準化、封孔治理標準化、抽放系統治理標準化和監測系統治理標準化的建設理念,從鉆孔設計到施工,從鉆孔封孔到抽放,層層把關,加強現場管理,實現了防突措施制定、措施孔施工、專職人員現場監督、管理人員現場抽查、視頻監控五個到位。
該公司還建立了獨具特色的三級隱患排查閉合網絡體系,實現了班組班班自查、系統天天排查、公司周周大檢查,做到了層層管理,嚴格把關,推行網絡排查——公開通報——臺賬管理——全面整改——綜合驗收的管理模式,形成了隱患排查、整改、反饋、驗收的閉環管理。專門下發了“中層干部抽查鉆孔管理規定”,要求當孔深超過30米時,就要由區隊派專人與瓦檢員、安檢員共同監督,對鉆孔偏角、傾角、深度、回撤鉆桿數量進行落實,并在井下安裝了打鉆視頻監控系統,做到一孔一視頻、一孔一拷貝,專項監控打鉆全過程,杜絕了不合格鉆孔,保證了防突措施孔和校檢結果的準確。
強管理+轉觀念
節能環保安全
楊云峰還以萬米巷道零修護理念為引領,成功應用了煤層注水技術、頂板錨網+“工”字鋼棚(36U型鋼棚)復合支護技術、煤巷條帶式空幫讓壓技術、松軟突出煤層無煤柱沿空送巷技術、36U型鋼可縮性支架的設計優化等,使巷道支護更加穩定可靠,施工質量大幅提高。從2009年至今,在已施工的1.2萬米巷道中,失修巷道僅130米,百米巷道復修率僅為1%。
無塵化礦井建設是楊云峰在管理方面提出的新理念。采煤開掘頭面全面推行煤層注水技術,打鉆孔口安裝水射流除塵器,從源頭上控制了煤塵、巖塵的產生;在采掘工作面、巷道廣泛安裝自動噴霧降塵裝置,定期進行巷道沖塵,給礦車加蓋防塵罩,給皮帶安裝防護罩,各巷口設涮腳池;專門成立測塵實驗室,定期檢測井下及地面各產塵點的粉塵濃度,有針對性地采取防塵、降塵措施。
不僅井下要無塵化,地面也做了同樣要求。該公司在煤場出口處修建了涮車池,在運煤大道兩側安裝了自動噴霧裝置,定期沖刷礦區道路。
該公司建成了污水處理廠,把井下廢水凈化為工業用水再利用;安裝了乏風氧化裝置,利用礦井抽采瓦斯氧化制熱,2011年累計抽放瓦斯613萬立方米,利用瓦斯485萬立方米;建設矸石磚廠,徹底解決矸石污染問題;通過對空壓機的無功熱能和副作用熱能回收利用,為礦區供暖、降溫。
楊云峰說:“我們要的是安全發展,通過深化瓦斯綜合治理,深化安全質量標準化礦井創建,夯實企業安全基礎,努力建設成為企業增效、職工富裕的環保節能型綠色礦井、綜合自動化礦井。”
來源:中國煤炭報