二公司努力適應集團公司煤炭運輸的要求,積極配合物流公司做好原煤接卸、篩分工作,積極摸索、不斷總結原煤接卸新工藝、新方法,為集團公司集裝箱總量增長做貢獻。
去年10月份,物流公司開始在二公司篩分原煤。該煤種是未經任何加工,直接開采出來的,粒度大、沖擊力強,使二公司接卸難度增大,導致生產效率低、設備故障率上升、作業危險因素增加、灑漏煤嚴重、電耗上升。為配合物流公司做好原煤的接卸、篩分工作,二公司服從大局,犧牲局部利益,教育引導職工轉變觀念,加強對作業人員進行安全操作培訓。在卸車生產過程中合理操作,控制卸車煤炭流量;加強與物流公司打車門人員的配合,控制打車門的流量,有效防止瞬間煤炭流量過大堵塞蓖子,避免了壓斗停機現象。加強與物流公司的協調配合,值班長現場指揮作業,確保安全生產;合理組織,盡量使人工砸塊煤與卸車作業同步完成,減少作業過程中皮帶運轉時間長、利用率低帶來的電能損耗;在場地使用上,積極給物流公司篩分原煤提供便利,將卸車三隊2/3的堆場提供給物流公司使用。同時,還供水、供電,積極為物流公司人員解決辦公和休息場所。
原煤接卸與其它煤種接卸相比較,能源消耗增加一倍,卸車效率降低一半,由于粒度大,不僅堵塞絞龍線的蓖子,還多次砸壞設備。1鉤車(15節)2、3個小時都卸不下來,一度出現壓車,影響鐵路進排車。二公司多次召開諸葛亮會議,通過技術攻關,使一個個難題迎刃而解。
轉接點是連接皮帶運轉的重要設備。隨著原煤煤種作業量的增多,轉接點上的托滾架受損嚴重,原使用壽命在5、6年,現在一個月就需更換一次,更換托滾架既費時費力又影響生產。技術人員通過多次現場實踐,采取控制料斗流量、加裝擋煤裝置、對托滾架進行加粗、加厚改造,增加托滾架的承受能力,減少更換次數。
原煤由于塊大,對取料機尾車料斗皮帶造成直接傷害,加重了成本費用,易造成煤炭灑漏。技術人員反復試驗,實施了6取尾車料斗改造,對溜筒、導料槽等進行調整,既防止了煤炭灑漏又減少了煤炭對皮帶的直接沖擊。
對絞龍線蓖子實施旨在提高強度、減小通徑的更新改造,這樣大塊煤被濾在蓖子上,經人工破碎后,減小了對下游皮帶的沖擊;為解決原煤砸掉蓖子造成扯皮帶的問題,他們反復研究在箅子托架部位安裝固定銷;對沿線皮帶機進行改造,在每條皮帶回程前端加裝清掃器,徹底解決了塊煤卷入尾部滾筒扯皮帶問題……。
與此同時加大設備檢查保養頻次,及時消除設備隱患,重點加強對皮帶磨損情況及皮帶接頭處的檢查維護,三班作業人員加強對皮帶運行情況的監護,硫化班隨時了解掌握每條皮帶的狀況,有計劃的更換和維修,避免皮帶在運行中突然崩斷給生產造成的影響。
來源:秦皇島港務集團
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